1992年5月1日,某化肥廠班長在向廠尿素裝置經小修后逐步轉入開車。零時,化工三班接班時,合成氨一段轉化爐蒸汽恒溫,尿素井溫鈍化。3時左右,尿素循環崗位操作工發現液氨預熱器封頭泄漏,報告中控室后發現液氨壓力指示波動,液氨壓力升高。
班長在向廠調度匯報同時,安排人去關閉液氨進入尿素界區總閥。就在將總閥關了幾扣時,聽見氨泵房內一聲響并竄起火苗,火勢迅速擴大。經及時報警和撲救,大火在15分鐘內撲滅。
此次事故造成泵房部分電氣、儀表電纜及部分照明受損,直接經濟損失0.6萬元,裝置停產三天。
事故原因:
(1)在合成車間氨庫崗位提壓過程中,尿素車間泵房高壓液氨泵墊圈損壞、法蘭呲漏,跑出的液氨在空氣中氣化。噴出的液氨與空氣高速摩擦,又快速分離成液滴并成霧狀,產生噴射帶電,帶出的靜電導致局部爆燃,并引起火災。
(2)操作工未及時發現法蘭呲漏并進行及時的處理。
(3)聯系不周。化工二班于4月30日夜啟動液氨輸送泵打循環,化工三班在5月1日3時正式轉入氨裂解操作需提壓時,沒告訴尿素車間當班人員。氨系統壓力上升時,尿素車間不知是何原因,交接班時也未認真進行交換。